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      首頁 >  機(jī)械設(shè)備 >  浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力「南通科興石墨設(shè)備供應(yīng)」

      石墨蒸發(fā)器基本參數(shù)
      • 品牌
      • 科興
      • 型號
      • 科興石墨
      • 類型
      • 人造石墨
      石墨蒸發(fā)器企業(yè)商機(jī)

      燒堿(氫氧化鈉)生產(chǎn)的蒸發(fā)工段是石墨蒸發(fā)器的重要應(yīng)用場景,主要用于燒堿溶液的濃縮提濃。燒堿溶液具有強(qiáng)堿性,且溫度升高時腐蝕性會進(jìn)一步增強(qiáng),普通金屬蒸發(fā)器在 80℃以上的濃燒堿環(huán)境中,會出現(xiàn)嚴(yán)重的應(yīng)力腐蝕開裂,而不透性石墨對燒堿的耐腐蝕性優(yōu)異,即使在 120℃、濃度 50% 的燒堿溶液中,仍能長期穩(wěn)定運(yùn)行。在離子膜燒堿生產(chǎn)工藝中,電解得到的 30% 稀燒堿溶液需經(jīng)石墨蒸發(fā)器濃縮至 50% 以上的成品堿,該過程通常采用三效蒸發(fā)工藝,首效石墨蒸發(fā)器操作溫度控制在 110-120℃,操作壓力 0.1MPa(表壓),利用二次蒸汽為后續(xù)效體供能。某燒堿企業(yè)采用列管式石墨蒸發(fā)器后,相比傳統(tǒng)的鎳合金蒸發(fā)器,設(shè)備購置成本降低 40%,且無腐蝕泄漏問題,每年減少設(shè)備維修停機(jī)時間 15 天,燒堿產(chǎn)量提升 8%,同時避免了金屬離子溶出對燒堿純度的影響,成品堿純度穩(wěn)定在 99.5% 以上。列管式石墨蒸發(fā)器傳熱效率高適配中小規(guī)模化工生產(chǎn)工況。浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力

      浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力,石墨蒸發(fā)器

      稀土冶煉過程中產(chǎn)生的廢水含氟離子、稀土離子(如鑭、鈰)及鹽酸,腐蝕性強(qiáng)且成分復(fù)雜,傳統(tǒng)金屬蒸發(fā)器易腐蝕失效,而石墨蒸發(fā)器成為理想處理設(shè)備。該類廢水先經(jīng)預(yù)處理去除懸浮物,再進(jìn)入列管式石墨蒸發(fā)器進(jìn)行真空蒸發(fā),操作溫度控制在 60-70℃,真空度 - 0.09MPa,既能避免氟離子在高溫下加劇腐蝕,又能通過蒸發(fā)濃縮實(shí)現(xiàn)稀土離子富集。石墨材質(zhì)耐氟化物腐蝕,不會與稀土離子發(fā)生反應(yīng),確保濃縮液中稀土純度。某稀土企業(yè)采用該工藝后,廢水濃縮倍數(shù)達(dá) 5 倍,濃縮液經(jīng)沉淀回收稀土,回收率超 85%,氟離子去除率 95%,處理后廢水回用率達(dá) 80%。相比鈦合金蒸發(fā)器,石墨蒸發(fā)器購置成本降低 50%,且無金屬離子溶出污染,年減少危廢處置量 1200 噸,同時設(shè)備連續(xù)運(yùn)行 180 天無需更換部件,維護(hù)成本*為傳統(tǒng)設(shè)備的 1/3。上海多效石墨蒸發(fā)器推薦廠家降膜式石墨蒸發(fā)器適用于高粘度溶液蒸發(fā)避免壁面結(jié)焦堵。

      浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力,石墨蒸發(fā)器

      醫(yī)藥行業(yè)對蒸發(fā)設(shè)備的無菌要求極高,石墨蒸發(fā)器需進(jìn)行針對性的無菌設(shè)計。首先,設(shè)備的所有與物料接觸的部件采用無死角設(shè)計,接管口采用衛(wèi)生級快裝連接,便于拆卸清洗;焊縫采用自動焊接,表面經(jīng)鈍化處理,防止微生物附著。其次,設(shè)備配備在線滅菌(SIP)系統(tǒng),采用 121℃的飽和蒸汽滅菌 30 分鐘,可殺滅設(shè)備內(nèi)的芽孢桿菌等有害微生物,無菌保證水平(SAL)達(dá)到 10??。石墨材質(zhì)的化學(xué)穩(wěn)定性好,不會與滅菌蒸汽發(fā)生反應(yīng),也不會釋放有害物質(zhì),保證藥品的純度。在***生產(chǎn)的發(fā)酵液濃縮中,無菌型石墨蒸發(fā)器可避免雜菌污染,提高***的收率。某制藥企業(yè)采用該設(shè)備后,發(fā)酵液濃縮過程中的染菌率從 5% 降至 0.1%,產(chǎn)品合格率提升至 99.9%。

      石墨蒸發(fā)器的性能與浸漬劑類型密切相關(guān),目前主流的浸漬劑包括酚醛樹脂、呋喃樹脂與聚四氟乙烯(PTFE),三者在耐溫性、耐腐蝕性與適用場景上存在***差異。酚醛樹脂浸漬石墨成本較低,耐溫性為 - 20℃至 180℃,適用于常溫至中溫的非強(qiáng)氧化性介質(zhì)(如鹽酸、稀硫酸),在化工廢酸處理中應(yīng)用***,但在溫度超過 180℃或強(qiáng)氧化性介質(zhì)(如濃硝酸)中易老化失效。呋喃樹脂浸漬石墨耐溫性提升至 220℃,耐腐蝕性更強(qiáng),可耐受部分強(qiáng)氧化性介質(zhì)(如濃度 50% 以下的硝酸),適用于中高溫腐蝕性工況(如燒堿濃縮),但低溫脆性較大,在 - 10℃以下易開裂。PTFE 浸漬石墨耐溫性**廣(-200℃至 260℃),耐腐蝕性幾乎適用于所有化學(xué)介質(zhì)(除熔融堿金屬),但成本較高,且導(dǎo)熱系數(shù)低于前兩者(約 80W/(m?K)),適用于極端工況(如高溫強(qiáng)氧化性介質(zhì)、低溫深冷蒸發(fā))。某化工企業(yè)根據(jù)不同工藝需求,分別選用三種浸漬劑石墨蒸發(fā)器:鹽酸廢水處理用酚醛樹脂型,燒堿濃縮用呋喃樹脂型,濃硝酸蒸發(fā)用 PTFE 型,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命均達(dá) 8 年以上。農(nóng)藥中間體生產(chǎn)用石墨蒸發(fā)器完成母液濃縮提升產(chǎn)品收率。

      浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力,石墨蒸發(fā)器

      板式石墨蒸發(fā)器是區(qū)別于列管式的另一主流機(jī)型,**結(jié)構(gòu)由多塊石墨換熱板疊加組成,板片間形成物料與加熱介質(zhì)的流道,通過板片傳遞熱量。石墨換熱板采用模壓成型,表面壓制波紋或?qū)Я鞑郏鰪?qiáng)湍流效果,傳熱系數(shù)可達(dá) 1000-1500W/(m2?K),高于列管式蒸發(fā)器 20%-30%。其優(yōu)勢在于結(jié)構(gòu)緊湊,相同傳熱面積**積*為列管式的 50%,且拆卸方便,便于清洗維護(hù),尤其適用于易結(jié)垢、需頻繁清洗的物料(如含高鈣鎂離子的地下水濃縮)。但板式結(jié)構(gòu)承壓能力較低,操作壓力通常不超過 0.2MPa,適用于低壓蒸發(fā)工況。在某飲用水處理廠的地下水脫鹽項目中,采用板式石墨蒸發(fā)器,配合反滲透系統(tǒng),將地下水濃縮至鹽度 15% 后排放,設(shè)備占地面積減少 60%,清洗周期縮短至 7 天(傳統(tǒng)列管式需 15 天),且蒸發(fā)能耗降低 15%,完美適配低壓、易結(jié)垢的處理需求。石墨蒸發(fā)器的運(yùn)輸過程需固定石墨件防止震動造成的開裂。浙江制造石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

      石墨蒸發(fā)器的儀表需定期校準(zhǔn)保證溫度壓力數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力

      為進(jìn)一步提升石墨蒸發(fā)器的傳熱效率,行業(yè)開發(fā)了多種傳熱強(qiáng)化技術(shù),**思路是優(yōu)化傳熱面結(jié)構(gòu)與物料流動狀態(tài)。在石墨列管設(shè)計上,采用內(nèi)螺紋石墨管替代光滑管,螺紋深度 1-2mm,螺距 5-8mm,可使管內(nèi)加熱介質(zhì)的湍流程度提升 30%,傳熱系數(shù)提高 25%-35%,尤其適用于粘度較高的加熱介質(zhì)(如導(dǎo)熱油)。在殼程結(jié)構(gòu)上,采用螺旋折流板替代傳統(tǒng)的弓形折流板,使物料在殼程內(nèi)形成螺旋流動,減少流動死區(qū),傳熱效率提升 15%-20%,同時降低物料流動阻力,能耗減少 10%。此外,在石墨傳熱面涂覆納米陶瓷涂層,涂層厚度 5-10μm,可降低物料在表面的附著性,減少結(jié)垢,延長清洗周期,間接保證傳熱效率穩(wěn)定。某精細(xì)化工企業(yè)為石墨蒸發(fā)器采用內(nèi)螺紋管與螺旋折流板組合技術(shù)后,在處理相同量的醋酸溶液時,蒸發(fā)器換熱面積從 100㎡降至 75㎡,設(shè)備投資成本降低 25%,同時蒸汽消耗減少 18%。浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器按設(shè)計壓力

      南通科興石墨設(shè)備有限公司匯集了大量的優(yōu)秀人才,集企業(yè)奇思,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)奇跡,一群有夢想有朝氣的團(tuán)隊不斷在前進(jìn)的道路上開創(chuàng)新天地,繪畫新藍(lán)圖,在江蘇省等地區(qū)的機(jī)械及行業(yè)設(shè)備中始終保持良好的信譽(yù),信奉著“爭取每一個客戶不容易,失去每一個用戶很簡單”的理念,市場是企業(yè)的方向,質(zhì)量是企業(yè)的生命,在公司有效方針的領(lǐng)導(dǎo)下,全體上下,團(tuán)結(jié)一致,共同進(jìn)退,**協(xié)力把各方面工作做得更好,努力開創(chuàng)工作的新局面,公司的新高度,未來南通科興石墨設(shè)備供應(yīng)和您一起奔向更美好的未來,即使現(xiàn)在有一點(diǎn)小小的成績,也不足以驕傲,過去的種種都已成為昨日我們只有總結(jié)經(jīng)驗,才能繼續(xù)上路,讓我們一起點(diǎn)燃新的希望,放飛新的夢想!

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