電子廠物料配送中,頂升移載機與 AGV 智能車的組合實現(xiàn) “車間物料精細(xì)補給”。AGV 智能車根據(jù)生產(chǎn)計劃,將電子元件從倉庫輸送至各生產(chǎn)工位,抵達工位后,頂升移載機通過工位編碼識別,自動將元件移載至工位的物料架,同時回收空料盤,反饋至 MES 系統(tǒng)更新物料庫存。傳統(tǒng)補給中,AGV 需工人確認(rèn)工位并裝卸料,單次補給耗時 12 秒;配合后,補給自動化完成,耗時縮短至 3 秒,物料庫存更新延遲從 10 分鐘降至 1 分鐘,日補給次數(shù)從 1000 次提升至 4000 次,實現(xiàn) “實時補給、庫存透明”。助力小型零件網(wǎng)帶分揀機,它視覺識分,日處理量增 12 萬件,分揀準(zhǔn)確率達 99.9%。湖北頂升移栽萬向滾珠托盤

汽車零部件質(zhì)檢車間內(nèi),頂升移載機與智能檢測線的協(xié)作實現(xiàn) “零件全尺寸檢測”。智能檢測線需對汽車軸承進行尺寸、圓度檢測,頂升移載機在檢測線入口升起,通過旋轉(zhuǎn)平臺帶動軸承旋轉(zhuǎn),配合檢測線的激光傳感器完成 360 度掃描,再根據(jù)檢測結(jié)果(合格 / 不合格)調(diào)整移載方向,將合格件移至下一工序,不合格件移至返修區(qū)。傳統(tǒng)檢測中,需人工旋轉(zhuǎn)軸承配合檢測,單次檢測耗時 20 秒,合格率誤判率約 1%;配合后,檢測時間縮短至 5 秒,誤判率降至 0.1%,日檢測量從 720 件提升至 2880 件,同時實現(xiàn)檢測與分揀一體化。貴州旋轉(zhuǎn)頂升移栽氣動執(zhí)行機構(gòu)與汽車車門鉸鏈裝配機器人協(xié)作,它定位置調(diào)角度,日裝配量從 500 套增至 1500 套。

快遞包裹分撥中心里,頂升移載機與滾筒分揀機的配合提升了 “大件包裹分揀” 效率。滾筒分揀機輸送重量 5-30kg 的大件包裹,當(dāng)包裹需分流至不同區(qū)域時,頂升移載機迅速升起,通過防滑滾輪結(jié)構(gòu)抓住包裹,根據(jù)分流方向調(diào)整移載速度,避免包裹因重量大導(dǎo)致的滑行偏移。傳統(tǒng)分揀中,大件包裹易因偏移錯過分流口,日均需人工返工 100 件,每件處理需 15 秒;配合后,分流準(zhǔn)確率達 99.9%,返工量降至 5 件以下,分揀效率從每小時 600 件提升至 900 件,減輕工人勞動強度。
自動化車間物料轉(zhuǎn)運中,頂升移載機與 AGV 穿梭車的協(xié)作實現(xiàn) “多工位物料循環(huán)配送”。AGV 穿梭車負(fù)責(zé)將物料從原料區(qū)輸送至多個加工工位,當(dāng) AGV 抵達某工位時,頂升移載機根據(jù)工位的物料需求(如是否需要補料),自動升起承接物料,或從工位回收空料盒,再調(diào)整移載方向,將空料盒放回 AGV。傳統(tǒng)配送中,AGV 需在每個工位等待人工裝卸料,單次停留耗時 10 秒;配合后,裝卸料自動化,AGV 單次停留耗時 2 秒,日配送次數(shù)從 800 次提升至 3200 次,實現(xiàn)物料 “按需配送、空盒及時回收”。搭配煤炭刮板輸送機,它濾粉塵穩(wěn)進料,加工量從 10 噸 / 時提至 15 噸,改善車間環(huán)境。

服裝分揀車間中,頂升移載機與緩存輸送機的組合解決了 “分揀高峰物料堆積” 難題。緩存輸送機用于臨時存儲待分揀的服裝包裹,當(dāng)主分揀線空閑時,頂升移載機自動升起,根據(jù)主分揀線的處理速度,分批次將緩存的包裹移載至主線路,避免包裹在緩存區(qū)堆積溢出。傳統(tǒng)模式下,分揀高峰時緩存區(qū)每 2 小時需清理 1 次,每次耗時 15 分鐘;配合后,緩存區(qū)實現(xiàn) “動態(tài)平衡”,無需人工清理,主分揀線利用率從 70% 提升至 95%,日分揀量從 1.5 萬件提升至 2.2 萬件,應(yīng)對促銷季分揀壓力。頂升移載機與滾筒輸送機配合,補償輸送偏差,讓汽車缸體銜接耗時從 15 秒縮至 3 秒,提升裝配效率。貴州旋轉(zhuǎn)頂升移栽高溫耐受組件
與電子元件十字轉(zhuǎn)臺配合,它轉(zhuǎn)向,元件日分揀量從 8 萬件增至 20 萬件,減少引腳損壞。湖北頂升移栽萬向滾珠托盤
顆粒物料加工車間中,頂升移載機與振動輸送機的組合解決了 “顆粒物料均勻進料” 問題。振動輸送機將塑料顆粒從原料倉輸送至注塑機,抵達后,頂升移載機升起并安裝流量控制板,根據(jù)注塑機的實時用料需求,調(diào)整顆粒輸送量(可實現(xiàn)每小時 50-200kg 調(diào)節(jié)),避免原料過量導(dǎo)致注塑機堵料或原料不足導(dǎo)致停機。傳統(tǒng)進料中,注塑機日均因原料問題停機 2 次,每次處理需 15 分鐘;配合后,進料量穩(wěn)定,停機次數(shù)降至 0,注塑機利用率從 85% 提升至 98%,日產(chǎn)量從 1.2 萬件提升至 1.5 萬件。湖北頂升移栽萬向滾珠托盤
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