服裝物流倉庫內(nèi),頂升移載機與鏈式分揀機的配合解決了 “多尺碼服裝分揀” 難題。鏈式分揀機按服裝尺碼(S、M、L、XL)輸送至不同分揀口,頂升移載機在每個分揀口安裝,當服裝抵達時,迅速升起并通過標簽識別確認尺碼,再調(diào)整移載角度(可旋轉(zhuǎn) 180 度),將服裝平整移載至對應(yīng)尺碼的存儲箱。傳統(tǒng)分揀中,服裝易因輸送褶皺導致尺碼識別困難,分揀準確率約 95%;配合后,識別準確率提升至 99.8%,分揀速度從每小時 900 件提升至 1500 件,同時服裝褶皺率從 8% 降至 1%,減少后續(xù)整理工作量。搭配服裝鏈式分揀機,它識碼調(diào)角度,分揀準確率從 95% 提至 99.8%,降低褶皺率。嘉義市市頂升移栽

電子元件生產(chǎn)車間中,頂升移載機與 AGV(自動導引車)的協(xié)作打破了 “固定線路轉(zhuǎn)運” 局限。AGV 負責將電路板從貼片車間輸送至檢測區(qū),抵達指定點位后,頂升移載機自動升起,通過磁吸裝置穩(wěn)固吸附電路板,再根據(jù)檢測設(shè)備的進料高度調(diào)整頂升高度,精細移載至檢測平臺。傳統(tǒng)模式下,AGV 需停靠在固定位置,工人需手動將電路板搬至檢測臺,單次轉(zhuǎn)運耗時 8 秒;搭配后,AGV 無需精細??浚ㄔ试S ±5cm 偏差),頂升移載機可自動補償位置誤差,單次轉(zhuǎn)運耗時縮短至 2 秒,日檢測量從 5000 塊提升至 7200 塊,同時減少人工彎腰操作,降低勞動強度。四川旋轉(zhuǎn)頂升移栽防靜電輸送帶與電子元件十字轉(zhuǎn)臺配合,它轉(zhuǎn)向,元件日分揀量從 8 萬件增至 20 萬件,減少引腳損壞。

重型機械零部件車間中,頂升移載機與輥道輸送機的組合解決了 “大型齒輪轉(zhuǎn)運” 問題。輥道輸送機負責將直徑 1.2 米的齒輪從熱處理車間輸送至加工區(qū),抵達后,頂升移載機通過環(huán)形頂升結(jié)構(gòu)包裹齒輪邊緣,避免齒輪在移載中滾動,再平穩(wěn)移載至數(shù)控加工機床的工作臺。傳統(tǒng)轉(zhuǎn)運需 4 名工人使用撬棍調(diào)整齒輪位置,單次耗時 30 秒,且易損傷齒輪齒面;搭配后,轉(zhuǎn)運時間縮短至 10 秒,齒面損傷率從 3% 降至 0.2%,日加工量從 80 個提升至 120 個,大幅降低人工勞動強度。
母嬰濕巾生產(chǎn)中,折疊機需將濕巾從折疊工位輸送至包裝機,傳統(tǒng)流程里濕巾易因輸送偏移導致折疊不齊,需人工實時調(diào)整,單次調(diào)整耗時8秒,包裝合格率*92%,日產(chǎn)量6萬包。頂升移載機安裝在折疊機與包裝機之間,通過紅外傳感器檢測濕巾邊緣位置,自動升起并推動濕巾對齊包裝機進料導軌,同時根據(jù)濕巾厚度(如80片/包、100片/包)調(diào)整頂升高度,確保折疊精度。調(diào)整時間縮短至1.5秒,包裝合格率提升至99.5%,日產(chǎn)量增至10萬包,無需人工值守,且避免人工接觸濕巾導致的衛(wèi)生隱患(微生物超標率從0.5%降至0),符合母嬰用品衛(wèi)生標準。助力多層車間鏈式升降機,它續(xù)接零件加工,日加工量從 600 件增至 1000 件,省去二次定位。

口紅生產(chǎn)中,灌裝機需將口紅膏體從融化區(qū)輸送至模具,傳統(tǒng)流程里膏體易因輸送溫度波動導致灌裝不均,需人工監(jiān)控溫度,單次溫度調(diào)整耗時10分鐘,灌裝合格率93%,日產(chǎn)量8000支。頂升移載機通過加熱保溫通道輸送膏體(溫度控制在58-62℃),同時根據(jù)模具數(shù)量(如12腔、24腔)調(diào)整移載速度,確保每腔膏體填充量一致。溫度調(diào)整頻率從每小時2次降至每6小時1次,單次調(diào)整耗時縮短至2分鐘,日產(chǎn)量增至1.5萬支,無需人工監(jiān)控溫度,且口紅成型不良率(如氣泡、斷層)從2.8%降至0.3%,提升口紅外觀品質(zhì)。協(xié)同碼垛機器人,它檢測飲料箱方正度,讓碼垛抓取失誤率降為 0,效率提升 50%。四川旋轉(zhuǎn)頂升移栽防靜電輸送帶
與晶圓切割線配合,它除靜電柔取芯片,日檢測量從 3000 片增至 1.8 萬片,減少損壞。嘉義市市頂升移栽
電商倉儲分揀中心內(nèi),頂升移載機與皮帶輸送機的組合解決了 “多線路物料匯流” 難題。皮帶輸送機分別從不同備貨區(qū)輸送服裝、日用品等包裹,當包裹需匯總至主分揀線時,頂升移載機先檢測皮帶輸送機的輸送速度與包裹間距,再同步調(diào)整自身頂升高度與移載節(jié)奏,確保包裹平穩(wěn)過渡至主線路,避免傳統(tǒng)匯流時出現(xiàn)的包裹擠壓、卡頓問題。此前,主分揀線因匯流不暢日均停機 3 次,每次處理需 20 分鐘;配合后,匯流環(huán)節(jié)實現(xiàn)零卡頓,分揀效率從每小時 1200 件提升至 1800 件,且包裹破損率從 1.5% 降至 0.2%,保障大促期間分揀任務(wù)高效完成。嘉義市市頂升移栽